山西洗煤跳汰機(jī)定制

來源: 發(fā)布時間:2024-03-29

在實際操作時有兩點(diǎn)應(yīng)該注意:一是在同一段中,各分室的風(fēng)閥周期特性要保持一致,否則床層運(yùn)動不協(xié)調(diào)。二是要注意檢查旋轉(zhuǎn)風(fēng)閥的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,正確的轉(zhuǎn)動方向,能產(chǎn)生正確的周期,即進(jìn)氣———膨脹———排氣;相反的轉(zhuǎn)動方向,則會產(chǎn)生錯誤的周期,嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量和跳汰機(jī)的處理量。電磁風(fēng)閥調(diào)整靈活,可以根據(jù)工作需要迅速調(diào)整風(fēng)閥的周期特性。隨物料的變化,創(chuàng)造良好的床層松散分層條件,以獲得較好的分選效果。在國內(nèi)外,為了自動跳汰周期,出現(xiàn)采用電磁風(fēng)閥的趨勢。定期對三聯(lián)體進(jìn)行拆洗和檢修,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。山西洗煤跳汰機(jī)定制

山西洗煤跳汰機(jī)定制,跳汰機(jī)

    按密度分好層次的床層,應(yīng)及時地、連續(xù)地、合理地排出跳汰機(jī)。應(yīng)該使重產(chǎn)物的排放速度與床層分層速度、矸石(或中煤)床層的水平移動速度相適應(yīng)。如果重產(chǎn)物排放不及時,產(chǎn)生堆積,將污染精煤,影響精煤質(zhì)量;如果重產(chǎn)物排放太快,又會出現(xiàn)矸石(或中煤)床層過薄,甚至排空情況,使整個床層不穩(wěn)定,從而破壞分層,增加精煤的損失。許多選煤廠在跳汰機(jī)矸石段采用“大排矸”的經(jīng)驗收到了較好的效果?!按笈彭贰奔丛诒WC矸石中的精煤損失不超過規(guī)定指標(biāo)的條件下,矸石段排矸量要徹底,使排矸量達(dá)到入選矸石量的70%~80%,從而改善跳汰機(jī)第二段的分選條件,以提高精煤質(zhì)量和精煤產(chǎn)率。一般情況下,6mm以上的矸石排出率容易達(dá)到要求,因此要著重提高6mm以下矸石排出率。 山西移動跳汰機(jī)安裝調(diào)整蝶閥應(yīng)注意蝶閥間開口比例及配合要合適,做到床層振幅適當(dāng),進(jìn)氣時不翻花,排氣時不帶水。

山西洗煤跳汰機(jī)定制,跳汰機(jī)

側(cè)鼓式跳汰機(jī)側(cè)鼓式跳汰機(jī)以其側(cè)部安裝的鼓動裝置而得名。這種跳汰機(jī)通過鼓動裝置產(chǎn)生的脈動水流,使物料在跳汰機(jī)內(nèi)形成分層和運(yùn)輸。側(cè)鼓式跳汰機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、處理能力大等特點(diǎn),適用于處理中、低密度的物料。然而,由于其脈動水流的作用力相對較小,對于高密度物料的分選效果可能不盡如人意。下動式跳汰機(jī)下動式跳汰機(jī)是通過在跳汰機(jī)底部安裝振動裝置來產(chǎn)生脈動水流的。這種跳汰機(jī)具有脈動水流作用力大、分選效果好的特點(diǎn),尤其適用于處理高密度物料。同時,下動式跳汰機(jī)還具有較高的處理能力和較好的穩(wěn)定性,能夠滿足大規(guī)模選煤生產(chǎn)的需求。但是,其結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,制造成本和維護(hù)成本也較高。

    采用多室共用數(shù)控風(fēng)閥技術(shù)。性能表采用錐形滑閥,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可滿足不同媒質(zhì)的分選需要,提高處理能力20%以上。結(jié)構(gòu)更加合理,便于運(yùn)輸和安裝,設(shè)備載荷減小30%。功率降低70%以上。1850~1864年逐步將圓形活塞改為矩形活塞,跳汰機(jī)的機(jī)底也由過去的平底發(fā)展成為半圓形和角錐形。1875年出現(xiàn)縱向排料的兩段人工床層跳汰機(jī),洗選<10mm級末煤。這種跳汰機(jī)不設(shè)排料閘門,全靠人工床層透篩排料。1878年開始采用差傳動機(jī)構(gòu)的活塞跳汰機(jī),突破傳統(tǒng)的洗水脈動正弦周期,出現(xiàn)非對稱周期。活塞跳汰機(jī)的跳汰周期調(diào)整困難,對原煤性質(zhì)變化適應(yīng)能力差。另外運(yùn)動部件磨損較嚴(yán)重,往往導(dǎo)致洗選效果下降,發(fā)展受到限制。但由于這種跳汰機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,易于掌握,因此仍有采用。對跳汰機(jī)結(jié)構(gòu)來說,具有意義的是1891~1892年出現(xiàn)的鮑姆跳汰機(jī)即無活塞跳汰機(jī)。它將跳汰機(jī)洗水脈動方式有機(jī)械產(chǎn)生的脈沖改為壓縮空氣產(chǎn)生的脈沖,這樣不僅有利于擴(kuò)大跳汰機(jī)分選面積,而且洗水脈動參數(shù)也易于調(diào)整,給跳汰機(jī)的操作提供了方便,同時對于提高跳汰機(jī)的處理能力和改善分層效果創(chuàng)造了有利條件??蓪⒄{(diào)壓閥的輸出壓力調(diào)到0,檢修完后再調(diào)到原來的壓力。

山西洗煤跳汰機(jī)定制,跳汰機(jī)

    SKT跳汰機(jī)是我國選煤界的品牌,由天地科技股份有限公司唐山分公司與我公司共同開發(fā)制造,被確定為重點(diǎn)推廣產(chǎn)品,曾榮獲4項省部級科技進(jìn)步獎,享受5項保護(hù)。改機(jī)型已在60%的選煤廠推廣應(yīng)用近400臺。實踐證明:應(yīng)用SKT跳汰機(jī)可比其他跳汰機(jī)提高處理能力20%,提高選效率3-5%,單臺年增效益300萬元以上。SKT跳汰機(jī)有單段、雙段、三段等多種結(jié)構(gòu)形式,其計二十余種規(guī)格??蛇m用于各種規(guī)模選煤廠選用。該機(jī)型具有分選精度高、處理能力大、入選粒度范圍寬、自動化程度高、操作簡單、運(yùn)行可靠等突出特點(diǎn)。特點(diǎn)1、采用多室共同數(shù)控錐形風(fēng)閥,進(jìn)一步提高了風(fēng)閥工作性能,并使故障點(diǎn)和功耗減少80%;2、采用單格室漏斗形組合式機(jī)體結(jié)構(gòu),便于安裝和運(yùn)輸,并使機(jī)體帶載重量減輕近30%;3、采用新型風(fēng)凈化加油裝置,使風(fēng)系統(tǒng)可靠性提高,維護(hù)量減少80%;4、采用PLC可編程kongzhi器智能kongzhi系統(tǒng),可實現(xiàn)單機(jī)自動化及配套全廠集中kongzhi;5、采用新型防卡阻床層檢測浮標(biāo)及穩(wěn)靜排料結(jié)構(gòu),可精確kongzhi排料量,保證產(chǎn)品質(zhì)量。 調(diào)壓閥旋鈕順時針旋為升壓,逆時針旋為降壓。陜西跳汰機(jī)銅套

跳汰司機(jī)可根據(jù)需要任意調(diào)整跳汰周期和頻率。山西洗煤跳汰機(jī)定制

    跳汰機(jī)是固定篩子式,適用于選別金屬礦石,例如含鎢、含金的砂礦,精選錫礦等,既可用于選細(xì)粒物料,也可用于選粗的物料,給礦粒度為6-8mm,但在選別砂礦的個別情況下,粒度為12mm。跳汰機(jī)跳汰機(jī)的工作原理:跳汰機(jī)屬于深槽型中選設(shè)備。所有的跳汰機(jī)均具有跳汰室。鼓動水流運(yùn)動的機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品排出機(jī)構(gòu)。跳汰室內(nèi)篩板由沖孔鋼板、編織鐵篩網(wǎng)或箅條做成,水流通過篩板進(jìn)入跳汰室應(yīng)使床層升起不大的高度并略呈松散狀態(tài),密度大的顆粒因局部壓強(qiáng)及沉降速度較大而進(jìn)入底層,密度小的顆粒則轉(zhuǎn)移到上層。當(dāng)水流下降時,密度大的細(xì)小顆粒還可通過逐漸緊密的床層間隙進(jìn)入下層,補(bǔ)充按密度的分層鼓動水流運(yùn)動的機(jī)構(gòu)在早年采用活塞,活塞室設(shè)在跳汰室旁側(cè),下部連通,由偏心連桿機(jī)構(gòu)帶動活塞上下運(yùn)動。 山西洗煤跳汰機(jī)定制